想了解設備資料?報價?售后?請留言,速回電
廠家直銷,留言立享本月優惠價免費提供環保政策、辦廠手續、投資預算等資料
某水泥廠3000t/d水泥熟料生產線采用的是生料雷蒙磨粉機-回轉窯-煤磨配套工藝,該生產線自2005年投產以來,始終堅持做好調試、生產、隱患排查及處理、技術改進、維護管理等工作,使回轉窯的運行質量達到了同等規模生產線的較好水平。下面主要為大家介紹該水泥廠的設備管理思路及故障處理措施。
1、日常運行閉環管理
以穩定、效能高、連續、安全為思路開展各項工作,形成日常運行閉環管理模式,成立回轉窯運轉率攻關小組并細化考核及激勵指標,追求每輪開機連續運行時間長化。
2、隱患排查及治理
按照隱患排除徹底、隱患跟蹤到位、隱患治理措施得當、隱患監控責任主體明確的思路開展隱患設備治理工作,建立定期排查隱患機制及一對一的隱患設備專項監控方案,要求已經排查出來的所有設備隱患均按照隱患大小形成班組、分廠、企業3個級別的設備隱患治理月報,由企業相應級別的領導逐級督促落實,杜絕隱患設備發生設備事故。
3、事故/故障管理
嚴格執行企業設備事故管理考核辦法,對責任心不到位、工作不落實導致的設備事故追究管理人員責任,按照自下而上逐步加碼責任的原則從嚴考核,將事故考核的落實到企業領導及部門領導身上。
4、維修管理
做好隱患設備治理的預修工作,實現檢修人員從救火隊伍改變為治療隊伍,落實好檢修前的項目三級評審、檢修中的項目三級負責及檢修后的逐級驗收簽字制度。
5、潤滑管理
加強日常潤滑點檢及跑冒滴漏檢查治理力度,健立設備潤滑卡片,定期過濾、定期化驗、定期進行潤滑分析。
6、設備現場管理
以設備長期穩定效能高運行為核心強化設備現場管理,提高跑、冒、滴、漏的治理力度,每周形成檢查、考核、落實周報在企業范圍內通報。每月對現場急待解決的問題進行不低于兩項的技術攻關,月底對攻關效果兌現考核或獎勵。
7、修舊利廢管理
認真落實修舊利廢制度,激發職工全員參與到修舊利廢中來,每月完成量化的修舊利廢指標,在修舊利廢過程中進行改善性修復,不斷優化備件、整機對生產要求的適應性。
8、固定資產管理情況
管好、用好企業固定資產,完善固定資產臺賬,嚴格按照程序處理固定資產報廢、劃撥、新增、盤點確認手續。
9、專業培訓與隊伍建設
堅持裝備管理隊伍的現場鍛煉及理論培訓兩條腿走路的方式,加強專業隊伍建設。
10、備件管理
嚴格控制備件申報及領用,形成誰多報、誰漏報誰負責的考核機制,備件采購時主要按照技術要求吻合性、備件供應及時性、備件性價比確定備件供應渠道。
1、雷蒙磨減速機故障及改進措施
某企業生料雷蒙磨設計產量240t,實際考核指標的275t,生料磨減速機長期高負荷超產運行,2015年1月23日減速機三件套損壞,導致回轉窯止料230.25h,為此,企業及時訂購1臺備用減速機并采取以下改進措施:
(1)專項設計并提高輸入軸功率,將輸入軸功率從2500kW提高到2800kW進行設計,輸入轉速、速比、外部安裝連接尺寸不變。
(2)經過對比、分析、計算后,要求供貨廠家將新設計的減速機三件套從以下參數進行加強:三件套內外齒分度圓在原尺寸基礎上加大15%及以上,內外齒套齒寬在原尺寸基礎上加大15%及以上,增加外齒套外徑從而改善外齒套強度,在三件套相應尺寸加強后、按加強后的三件套尺寸匹配其它尺寸。
(3)要求加大行星架軸承型號(軸承內徑增加80以上)、提高軸承承載能力,按照重新核定的軸承型號重新匹配行星架。
(4)要求新設計的減速機妥善處理軸承選型、潤滑冷卻通道設計及密封設計,要求合理分配潤滑油量從而降低高速軸滾動軸承溫度,采用機械式密封加進口高質量密封圈解決漏油問題。
(5)要求解決減速機內中間支撐隔板的定位準確性及問題,確保各級齒輪嚙合的穩定性。
(6)減速機內部所有軸承必f須為原裝進口SKF軸承(不得在國內生產),安裝前由我方檢驗進口報關相關證件后方可組裝。
(7)要求改進行星架輸出上部端蓋密封結構,改為止口加O形圈密封并適當加大O形圈密封規格。經過改造的減速機已經投入運行半年,各項運行指標良好。
2、回轉窯入窯提升機減速機故障處理
2015年8月21日11:41-21:38因入窯提升機減速機大面積打齒損壞,經過周密組織,在回轉窯止料后9小時58分再次投料,備件申報及時、搶修組織到位,規避了回轉窯長時間停機。
3、回轉窯托輪重復性故障點處理
改企業回轉窯自投產以來,托輪瓦發熱情況未得到徹底處理,經過過去的一年多時間從以下幾個方面的調理已經正常。
(1)利用檢修機會,精確測量各檔托輪的小八字并予以消除,對各托輪瓦接觸面、包角、儲油區間隙、瓦口間隙進行逐步測量確認并修正。
(2)經過對運行中的各輪帶受力進行分析,經過長期觀摩及逐步調整,已對各檔托輪之間存在的大八字情況予以消除。
(3)根據開式齒輪大小齒輪嚙合情況,將液壓擋輪行程控制在(50-60)mm,調整托輪位置將液壓擋輪壓力控制在(3.8-4.5)MPa,對液壓元件調整將回轉上竄下滑一個周期的時間控制在(12-14)小時并達到上竄下滑時間基本一致。
(4)通過對托輪、輪帶表面添加潤滑劑,將托輪及輪帶之間的上竄下滑阻力大幅度降低,同時使得兩大組件的表面磨損基本達到零磨損的理想狀況。
(5)實施窯尾氣缸安裝方式技改,徹底將摩擦塊掉落損壞氣缸的危險源予以消除,同時氣缸工作溫度下降后提高了使用壽命。
(6)實施大齒圈連接螺栓螺母防松改造,將f故障點一次性消除。
窯系統自身故障停機6次(機、電、工藝各2次),故障停機同比2011年下降30次。全年實際生產8038.24h,故障停機合計53.88h,計劃檢修及外部因素影響回轉窯止料691.88h,全年回轉窯綜合運轉率91.51%。
綜上,水泥企業做好熟料線設備管理工作,是確保水泥設備穩定、效能高、連續、安全運行的主要依據,能夠有效實現水泥企業降本增效的目的,從而大大地提高其市場競爭力。
上一篇:雷蒙磨粉機的應用及技術新進展
下一篇:廣西某混合銅礦選礦試驗研究
想了解設備資料?報價?售后?請留言,速回電
廠家直銷,留言立享本月優惠價免費提供環保政策、辦廠手續、投資預算等資料
3分鐘前 高先生:時產200噸制砂機報個價,處理鵝卵石
8分鐘前 李先生:移動式破碎機怎么解決粉塵問題?
13分鐘前 徐女士:需要制砂機,南寧能看制砂現場嗎?
16分鐘前 程先生:破碎生產線出個方案及報價,有什么售后服務?
22分鐘前 鄭女士:想了解時產500噸錘破,加工石灰石
31分鐘前 吳先生:成套石頭破碎設備有嗎?給個詳細產品資料
36分鐘前 羅先生:每小時100噸左右的鄂破和反擊破,推薦下型號
42分鐘前 梁先生:膨潤土磨到200目,用什么磨粉設備?
提交留言我們會第一時間回復您!
某黃金選礦廠使用的φ2400x3000型球磨機,在使用了半年時間即發生出料芯導流槽(俗稱喇叭口)斷裂脫落故障,致使球磨機設備無法正常運轉,嚴重影響了選礦流程的運行。為了避免該類故障的重復發生,并盡快使球磨機正常運行,于是該廠負責人特對其原因進行了分析和并進行了相關整改預防措施,收到良好改造效果。
2016-03-24球磨機是選廠磨礦階段主要的耗電設備,也是選廠節電的主要改造對象。實現球磨機節電,可從多方面入手,比如,多碎少磨等。本文從球磨機本身結構出發,討論了球磨機節能的幾種有效措施。
2016-03-09某選廠的磨礦處理量較低,直接影響選礦效率。通過合理的攻關,不僅使磨礦處理量不斷提高,選礦回收率也有所上升。本文就該選廠進行的攻關措施進行具體詳細的介紹。
2016-02-16某水泥廠礦渣烘干設備采用回轉式烘干機,該機產量較低,尤其是隨著后期礦渣摻加量的增加,該機更是顯得力不從心,原設計的產量完全不能滿足水泥磨生產。為提高烘干機產量,該水泥廠對影響產量的原因進行了深入分析,并采取了一系列改造措施,效果顯著。
2016-01-16由于生產過程中球磨機出現漏漿、漏油問題,影響了正常生產,故針對其漏漿、漏油的具體原因,實施一系列改進措施。
2015-10-16球磨系統自投產以來問題不斷,運行初期每周都要停機檢修,嚴重影響球磨系統的正常運行,以下列舉的是球磨系統一些比較突出的問題。
2015-07-08